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自公司全面啟動精益管理工作以來,各部門積極響應、迅速行動,將精益理念深度融入生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié),通過聚焦現(xiàn)場痛點、破解管理難點,涌現(xiàn)出一批可復制、可推廣的改善成果,以“消除浪費、提升效能”的實際行動,為企業(yè)高質量發(fā)展注入強勁動力。 改善展示:MP涂裝標識圖紙優(yōu)化 廣西文船重工圍繞在建海外單樁項目開展精益改進,針對產(chǎn)品鋼板周轉滯后的問題,項目團隊創(chuàng)新采用“管節(jié)形式堆疊入托”模式,將鋼板進車間周期壓縮至5天,提高了材料完整性與集散周轉率。 針對原圖紙信息密集、需二次計算的痛點,項目團隊重新設計圖紙基準與尺寸標注方式,將標識噴涂錯誤率大幅降低,通過此類精益改善,涂裝的生產(chǎn)周期由35天壓縮至17天,取得顯著成效。
改善展示:撐控液貨艙/罐產(chǎn)品試板檢測的核心工作 技術開發(fā)部通過協(xié)調(diào)導管架內(nèi)平臺鋼格柵訂貨時間,為設計溝通預留空間,使現(xiàn)場修改量從平均5次降至1次; 此外針對液貨罐產(chǎn)品試板檢測依賴外協(xié)、合格率75%-100%且穩(wěn)定性不足的問題,技術團隊通過細化焊接工藝參數(shù),強化焊工技能鑒定,嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律,規(guī)范A艙的產(chǎn)品試板管理和加強對檢測單位的溝通監(jiān)管,實現(xiàn)A艙產(chǎn)品試板一次理化檢測合格率提升至98%以上。 改善展示:改進25K外板下料方式 生產(chǎn)部門則瞄準25K外板下料精度問題,通過優(yōu)化等離子下料工藝,將大板下料誤差控制在0-1mm以內(nèi),實現(xiàn)拼板環(huán)節(jié)“零修正”直接施工。此舉不僅將拼板效率提升30%,更減少了打磨工序的人力與時間投入。 改善展示:倉儲精益管理改善建議 配套部針對貨品名稱不統(tǒng)一、布局不合理等問題,采用ABC分類法優(yōu)化貨架布局,即將A類高頻高價值貨品靠近出入口,C類低頻低價值貨品置于高層或邊緣區(qū)域,配套窄巷道、滾輪式貨架的方式提升空間利用率。據(jù)測算,此舉可使盤點效率提升30%以上,空間利用率增加30%-40%,庫存周轉效率顯著改善。 當前,公司精益管理已從“點上突破”邁向“面上拓展”,各部門持續(xù)以問題為導向,激發(fā)全員創(chuàng)新活力。后續(xù),公司將通過專題專欄等形式,持續(xù)推廣精益成果與實踐經(jīng)驗,推動形成“人人講精益、事事求精益”的良好氛圍,以管理升級助力企業(yè)在高質量發(fā)展道路上穩(wěn)步前行。
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